2.試運行
(1)試運行要求大型往復壓縮機的試運行是一個復雜的系統工程,需要經過嚴密地組織和充分地準備才能達到試車的條件。在試運前,需要對每一項工作進行檢查,只有每一項工作均達到要求后,才能進行開車。以下為壓縮機試車的要求。
①試車前,要求機組安裝工作全部結束,符合技術文件和有關規范的規定,安裝記錄齊全。
②管道安裝完畢,各種管架安裝符合要求、試壓吹洗完畢、氣密試驗合格,安全閥整定合格并打上鉛封。
③與試運行有關的公用工程已具備使用條件。
④電氣儀表安裝工作結束,并已調試合格,具備投人試運行條件。
⑤防腐、保溫等工程已基本完成。
⑥現場道路暢通,環境整潔、安全,消防設施齊全、可靠。,
⑦試運行方案已經批準。試運行前,必須進行技術交底,以熟悉機組特性,明確試運行規程和安全規格等。
⑧備齊試運行工作中的工具及安全防護用品。
⑨試運用的各種記錄表格準備齊全。
⑩檢查閥門的開啟狀態是否符合試運方案的要求。
(2)試運介質在往復壓縮機試車時,裝置還未開工,一般還很難做到用設計的介質進行試運行,在試運行時一定都是用空氣。因此,需計算空氣介質時的各級溫度壓力:如果出口是散口的,也需計算出各級工況。
(3)試運時的問題1)人口過濾網的破損某臺二級缸式往復壓縮機試運行時,以空氣為介質量,出人口都散口,在各級入口加隔板濾網,在骨架外蒙上濾網。在試運行時,開車起動電動機,機器各處參數指示正常、運行正常。出人口是散口,壓力指示只有幾公斤,運行了8h后停機。
檢查試運行情況,打開機組頭蓋,檢查機組,發現缸內有細小的鐵絲;打開各級的人口過濾網,發現過濾網破損,只有中間的骨架。在機組運行時,過濾網兩側的壓差過大,造成過濾網破損,破損的過濾網隨氣流進人機內。因為有過濾網碎屑進人缸內,所以應對機組進行徹底的檢查,防止對機組產生損壞。過濾網兩側差壓過大,說明入口管線太臟,雜物堵住過濾網造成差壓過大,因此應清洗壓縮機人口段管線。
抽出活塞、拉桿,在托環漲圈上有嵌人的細小鐵絲屑,缸臂無損傷。檢查填料,靠缸側幾段填料上有細小鐵絲屑,后面幾段完好。將前幾段填料更換、將壓縮機入口段清洗,用高壓風吹出灰塵、雜物,更換各級過濾網。回裝機組,試運行良好。
2)托環漲圈的磨損某臺二段式往復壓縮機,新機組安裝完成后,空氣試運行良好,進人試生產階段。壓縮機引進介質氣一氫氣。一段人口壓力2.75MPa,一段出口壓力6.65MPa,二段入口壓力6.6MPa,二段出口壓力16.7MPa。二段出口溫度都在130~140℃,運行正常。運行3個月后,發現二段出口溫度大于150℃。停機檢查,拆出入口閥,在閥上發現有一些黑色粉末,判斷是介質中的雜物。更換閥,開車后溫度仍在150℃,將機組停下來繼續檢查。將缸蓋打開,檢查缸內部,將活塞拉出,發現托環漲圈已經磨損斷裂,閥上的黑色粉末是托環漲圈麝損后掉下來的。更換新的托環、漲圈,將托環、漲圈的開口間隙放大,回裝機組,開車后運行正常。
一般的托環漲圈可以使用一個周期,但是這臺機組的托環漲圈損壞得太快了。
在現場檢查磨損的托環漲圈,發現托環漲圈較脆、無韌性。
我們知道,在氫氣壓縮機上托環漲圈的材料是聚四氟乙烯PT℉E,為了改善性能,加人不同的填充劑。磨損的托環張圈是制造廠家帶來的配件,材料為填碳的PT℉E,耐磨性能較低,不適合工況要求。因此我們重新制作了托環漲圈,減少了碳含量;在安裝時增大托環漲圈的側間隙與開口間隙,使其在運行時充分膨脹,不至卡死。更換后,開車運行良好